历经两年技术攻坚与四套工业场景验证,成功研发出有机肥造粒尾气处理独家解决方案,一举破解困扰行业十年的焦油堵塞、恶臭超标难题,实现RTO焚烧系统稳定运行超半年的突破性成果,创下全国首例长效运行纪录。
传统有机肥造粒尾气成分复杂,高粘度焦油易造成RTO蓄热体堵塞,导致设备频繁停机清理,不仅运维成本居高不下,除臭效果也难以稳定达标。针对这一行业痛点,龙泰自研洁净煤气热源驱动RTO工艺,从燃烧源头斩断焦油生成路径;同时配套研发定制化抗粘结、抗堵塞蓄热体,精准适配尾气成分特性,彻底杜绝堵塞隐患。
该技术方案以“源头净化+精准适配”的主动治理思路,实现多重技术突破,无需频繁停机维护,运维成本直降40%;模块化设计适配不同规模生产线,兼具经济性与实用性。余热回收系统的搭载,更助力有机肥生产实现节能降耗,推动行业绿色升级。
从实验室小试到工业级中试,从单套设备调试到四套案例稳定运行,龙泰研发团队攻坚克难,针对有机肥造粒尾气高温、高湿、高粘度的特性,反复优化煤气净化工艺参数,打磨蓄热体材质与结构设计。期间累计开展上百次模拟实验,采集数千组运行数据,最终形成这套适配性强、稳定性高的专属解决方案。
此次技术突破,不仅彰显了江苏龙泰在环保装备领域的硬核研发实力,更为有机肥行业尾气治理提供了全新技术范式,为我国农业绿色低碳发展注入强劲动力。